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實(shí)踐技術(shù):混凝土攪拌機(jī)軸端漏漿分析與改進(jìn)

添加時(shí)間:2024-11-25 | 文章來源:盛天機(jī)械

混凝土攪拌機(jī)作為攪拌站的核心部件,,其運(yùn)行的可靠性關(guān)系到整個(gè)攪拌站的正常生產(chǎn)。一旦發(fā)生故障,,將給客戶帶來巨大損失,。而軸端漏漿作為影響攪拌機(jī)可靠性的主要故障之一,一直受到各界學(xué)者的關(guān)注,。本文以某品牌攪拌機(jī)為例,,從制造、裝配環(huán)節(jié)對軸端漏漿產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,,以提高軸端密封的可靠性及使用壽命。

1  軸端密封原理

如圖 1 所示為某品牌攪拌機(jī)軸端密封結(jié)構(gòu),。內(nèi)迷宮環(huán),、內(nèi)座腔固定在攪拌軸上,隨攪拌軸轉(zhuǎn)動(dòng),;外迷宮環(huán),、外座腔固定在殼體上,;座腔內(nèi)放置一對浮動(dòng)環(huán),左側(cè)浮動(dòng)環(huán)在 O 形圈摩擦力作用下隨內(nèi)座腔一起轉(zhuǎn)動(dòng),,右側(cè)浮動(dòng)環(huán)跟隨外座腔靜止不動(dòng),,兩浮動(dòng)環(huán)相對旋轉(zhuǎn)。

該密封結(jié)構(gòu)由三道密封組成:第一道為油脂密封,,通過向迷宮環(huán)與浮動(dòng)環(huán)之間的小間隙腔體內(nèi)持續(xù)注入黃油,使油脂充滿整個(gè)腔體以阻隔混凝土的進(jìn)入,;第二道為浮動(dòng)環(huán)密封,,通過 O 形圈壓緊兩個(gè)經(jīng)過配對研磨的浮動(dòng)環(huán),兩環(huán)端面緊密貼合形成密封面,,進(jìn)而阻止混凝土的進(jìn)入,;第三道為骨架油封密封,主要防止浮動(dòng)環(huán)內(nèi)腔的黃油泄漏,,保證浮動(dòng)環(huán)密封面得到充分潤滑,,起降溫減磨作用。

圖 1   軸端密封結(jié)構(gòu)

2  軸端漏漿分析

因第一道密封并非封閉腔體,,油脂與混凝土之間無法形成絕對隔離界面,,而是混合在一起流至浮動(dòng)環(huán)處,故第一道密封僅起到緩沖作用,。第二道密封依靠緊密貼合的浮動(dòng)環(huán)形成絕對隔離,,是軸端密封的主密封。故本文重點(diǎn)分析影響浮動(dòng)環(huán)密封性能的各項(xiàng)因素,。

2.1  端面比壓

端面比壓即為兩浮動(dòng)環(huán)中間接觸面的壓力,,其直接決定了浮動(dòng)環(huán)的密封性能。壓力由兩側(cè)的 O 形圈提供,,而壓力的大小由內(nèi),、外座腔的相對軸向尺寸決定。

經(jīng)分析,,影響內(nèi),、外座腔相對軸向尺寸的因素主要有攪拌軸的軸向尺寸精度、殼體端板間軸向尺寸精度以及軸套軸向尺寸精度等,。因攪拌軸與殼體均較長,,受機(jī)床加工能力與精度的限制,其軸向尺寸偏差較大,,通過尺寸鏈計(jì)算,,內(nèi)、外座腔裝配到位后軸向相對尺寸偏差約±1.5mm,。而內(nèi),、外座腔間的相對軸向尺寸偏差標(biāo)準(zhǔn)在±0.5mm 以內(nèi),,故已嚴(yán)重超標(biāo)。導(dǎo)致兩浮動(dòng)環(huán)的端面比壓不符要求,,進(jìn)而影響浮動(dòng)環(huán)的密封性能,。

改進(jìn)措施:單純依靠提高機(jī)加尺寸精度較困難,可通過在裝配環(huán)節(jié)控制,,消除尺寸鏈偏差。如圖 2 所示,,優(yōu)化外座腔裝配方式,,外座腔與殼體端板間留有調(diào)節(jié)間隙。當(dāng)內(nèi),、外座腔外部間距 t 調(diào)至設(shè)計(jì)尺寸時(shí)(t 可用量具測得),,浮動(dòng)環(huán)間的端面比壓即符合標(biāo)準(zhǔn),密封性能得到保證,。

圖 2   改進(jìn)后軸端密封結(jié)構(gòu)

2.2  浮動(dòng)環(huán)定位精度

浮動(dòng)環(huán)在安裝中需保證 O 形圈不得扭曲或脫落,,且浮動(dòng)環(huán)需對中且不得歪斜。

通過對實(shí)際安裝過程跟蹤發(fā)現(xiàn),,工人通常采用螺絲刀將 O 形圈與浮動(dòng)環(huán)撬入座腔內(nèi),。這使得 O 形圈產(chǎn)生一定的扭曲,且在座腔內(nèi)深淺不一致,。同時(shí)通過測量浮動(dòng)環(huán)周圈端面至座腔端面距離發(fā)現(xiàn)周圈距離不一致,,最大相差 1.5mm,表明浮動(dòng)環(huán)相對座腔已歪斜,。這將導(dǎo)致兩浮動(dòng)環(huán)端面無法完全對正,,且周圈預(yù)緊力不一致,進(jìn)而影響密封性能,。

改進(jìn)措施:制作如圖 3 所示工裝,,安裝時(shí)先將 O 形圈、浮動(dòng)環(huán)與座腔對正,,然后利用工裝均勻下壓即可,。經(jīng)試驗(yàn)證明,該方法操作簡單,,且能有效保證 O 形圈與浮動(dòng)環(huán)在座腔中的定位精度,。

圖 3   工裝

2.3  O 形圈性能

浮動(dòng)環(huán)的預(yù)緊力來源于 O 形圈的壓變形,因此 O 形圈的各項(xiàng)性能參數(shù)至關(guān)重要,。經(jīng)查詢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),,O形圈需滿足:(1)常溫下,硬度為 60±5(邵氏 A 度),,拉伸強(qiáng)度不小于 11MPa,,扯斷伸長率不小于 300%,。(2)120℃ 條件下,經(jīng)過 70 小時(shí)壓縮永久變形率應(yīng)不大于 20%,,硬度變化應(yīng)不大于 0~+6(邵氏 A 度),。通過對失效浮封檢測,部分 O 形圈拆掉后仍處于變形狀態(tài),,沒有及時(shí)回彈,,說明 O 形圈已失去彈性,導(dǎo)致浮動(dòng)環(huán)預(yù)緊力降低,,進(jìn)而影響密封性能,。

改進(jìn)措施:使用符合標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈,裝配前對其性能參數(shù)進(jìn)行檢測,。

2.4  注油方式

從圖 1 可以看出,,在浮動(dòng)環(huán)與骨架密封圈之間有注油口,為確保浮動(dòng)環(huán)有足夠油脂潤滑,,通常采用氣動(dòng)注油槍注油,,一直加注到從骨架密封圈處有油脂溢出為止。骨架密封圈的密封壓力約 0.05MPa,,理論上該壓力不會(huì)造成 O 形圈的變形,,但因采用氣動(dòng)注油槍,供油速度較快,,當(dāng)油脂從骨架密封圈出溢出時(shí),,內(nèi)部壓力已遠(yuǎn)高于 0.05MPa,這將造成 O 形圈移位變形,,進(jìn)而影響預(yù)緊力,,造成密封失效。

改進(jìn)措施:在浮動(dòng)環(huán)與骨架密封圈之間開設(shè)一泄油口,,注油時(shí)打開泄油口,,當(dāng)油脂從泄油口流出后注油完畢,再將泄油口堵上即可,。

3  總結(jié)

經(jīng)分析,,影響該品牌攪拌機(jī)軸端密封性能的因素主要有:(1)端面比壓不達(dá)標(biāo);(2)浮動(dòng)環(huán)定位精度較差,;(3)O 形圈性能不達(dá)標(biāo),;(4)注油方式不合理。其相應(yīng)的改進(jìn)措施分別是:(1)通過裝配測量方法消除尺寸鏈偏差,;(2)利用專用工裝保證浮動(dòng)環(huán)定位精度,;(3)使用符合標(biāo)準(zhǔn)的 O 形圈;(4)開設(shè)泄油口消除高壓變形。

經(jīng)驗(yàn)證,,改進(jìn)后軸端密封的可靠性得到顯著提升,,軸端漏漿故障率明顯降低,使產(chǎn)品在提升質(zhì)量的同時(shí),,為客戶的利益提供保障,。